【聯(lián)系電話】028-64161990/64829871
【生產(chǎn)地址】四川天府新區(qū)青龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
【聯(lián)系電話】028-37696900/36496620
【服務(wù)熱線】15828589284
【電子郵件】cdkairuite@163.com
熱門搜索: 成都輸送機 噴涂設(shè)備 滾筒輸送設(shè)備 提升機 |
核心提示:張力過低的情況
張力過低的情況
應(yīng)用帶式輸送機動態(tài)分析軟件BCD1.0對上述的帶式輸送機的自由停機過程進行了仿真研究。圖12-22所示為頭尾速度曲線,從圖中可見,當(dāng)自由停機開始時,頭部和尾部的帶速都迅速下降,其原因就是由于作用在傳動滾筒上的驅(qū)動力消失,而輸送帶高張力區(qū)的張力向低張力區(qū)傳播的結(jié)果,頭部的速度降低速度比尾部快是由于尾部有一個驅(qū)動而頭部有兩個驅(qū)動,此速度的下降過程僅在2s就完成了。圖12-23所示為拉緊裝置位移。如圖12-22所示,在5s后頭部的減速度低于尾部,其原因在于此帶式輸送機在e點(如圖12-21所示)達(dá)到最低點出現(xiàn)松弛,到11s時尾部的速度開始大于頭部的速度,輸送帶在e點附近的張力開始上升,此時,輸送帶上出現(xiàn)了最小張力(如圖12-24所示),這是該
輸送帶在4點的張力很小,張力已經(jīng)是負(fù)值,從輸送帶只能受拉不能受壓的角度上來看這是不可能的,它意味著此時在這個區(qū)域上輸送帶要發(fā)生疊帶現(xiàn)象。通過動態(tài)分析發(fā)現(xiàn)了這一問題,因而對此設(shè)計進行了改進,即在距尾部3000m處增設(shè)了一套拉緊裝置,用以降低停機過程中后部輸送帶的速度,以達(dá)到避免4區(qū)域的張力減小和疊帶問題。圖12-23是自由停機過程的拉緊裝置的位移曲線,從曲線可見,在停機開始時,拉緊裝置所處位置為輸送機穩(wěn)定運行的位置,它偏離平衡位置2.7m,在停機過程中,由于高力區(qū)張力對低張力區(qū)的“壓力”作用,拉緊裝置向上移動,最大達(dá)到4.9m的變化量。
從上面的過程可以看出:輸送帶的張力分布,在停機前與穩(wěn)態(tài)運行時的張力分布相同,停機后的張力分布與初始拉緊狀態(tài)相同。輸送帶的張力變化主要與輸送機的運行阻力和張力波的傳遞有關(guān)。
這一問題也發(fā)生在較短距離的帶式輸送機上,例如輸送機長度僅有2620m,其輸送機線路布置類似于圖12-21中所示的輸送機系統(tǒng)。使用中在滿載停機時出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題在個區(qū)域上造成了嚴(yán)重的輸送帶下垂,出現(xiàn)輸送帶和回程段接觸、包住托輥等問題,如圖12-25所示。在此情況下,輸送帶再次啟動導(dǎo)致了托輥和輸送帶的損壞。為了避免再次啟動時事故的發(fā)生,檢修人員必須在啟動前將現(xiàn)場清理好再啟動,每次完成這項工作需要至少1個小時。采用將此處的托輥間距減小、更換高強度的輸送帶都沒能改善。最后通過動態(tài)分析的方法,確定在尾部增設(shè)制動器后才消除這一問題。